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白云山复方丹参创新工艺领跑中药行业

发布者: 发布日期:2007-12-18 浏览量:1641

     近日,由白云山和黄中药公司复方丹参专项课题组通过优化和创新工艺,所创立的“分级定向提取技术” 获得了巨大成功,使原车间产能增大50%,复方丹参中间品达到月产150吨,实现高效节能低耗流畅稳定规范的生产。该工艺目前领先中药行业同类产品,实现了行业科技进步。

     复方丹参片是白云山和黄中药公司的主导产品,每年销售量以30%的速度递增。今年其销售额已经突破3亿元,其同品种市场占有率已经超过50%,已然是复方丹参片中的王牌产品。近年来,公司不断为该产品注入新的科技内涵,成功地连续塑造了名牌产品的崭新形象。

     随着产销量的不断上升,产能已嫌不足,生产工艺技术亦亟待完善和改进。2007年8月底,公司专项工作组,从源头入手,以提取为核心,彻底革新旧的工艺思路和做法,主要体现在以下三个方面。

     1.药材前处理工序:在药材的前处理工序方面深化改革,使得 “有效投料量”大大增加,为接下来提取出优质的中间品打下了坚实的基础,从源头方面提高复方丹参的产品质量。

     2.提取精制工序:工艺组根据丹参酮ⅡA、丹酚酸B等成分的理化特点,在立足中国药典的基础上, 经过反复分析研究论证,采取全新的思路,设计出新的工艺——分级定向提取技术,使得整个提炼的工艺时间缩短,蒸汽消耗量和溶媒(乙醇)用量也得到了大幅降低,保证丹参酮ⅡA、丹酚酸B含量的稳定。 
   
     3.干燥工序:对干燥工序的配料环节进行改进,立足现有设备的基础上,继续采用“常压快速干燥技术”,批干燥时间大幅缩短,从而大大减少了丹参酮ⅡA的降解和丹酚酸B的热损失,并创下国内外同类单机效能的新高。2007年10月,复方丹参新工艺“分级定向提取技术”取得成功,开始试产。

     复方丹参提取工艺优化之后,彻底解决了原有问题,产品质量较以往更加稳定可靠,生产更为高效低耗。新工艺改变了生产运作模式,突破生产瓶颈。目前丹参提取工艺趋于完善,成分含量在原工艺基础上提高20%;实现生产3班投料,提炼产能提高50%,年处理药材量可突破2700吨。改进后的工艺不仅为产品检测工作减轻了压力,又降低了产品检测的费用,可谓“一石二鸟”。

     新工艺经济效益巨大。一是减少乙醇耗量。按每年提取丹参1500吨计算,将节约乙醇225吨,折合人民币90万元。二是节能显著。新工艺每吨药材投料节约2.52吨蒸汽,按一年1500吨投料节约蒸汽3750吨,节约金额84万余元。三是提高设备利用率,减少单位产品固定费用在折旧、维修费、单位产品的人工费用方面,估计每年能减少固定费用72万元。四是突破生产瓶颈,产能再创新高,每月丹参投料可达2702吨,为2008~2010年的产能需求创造条件。2008年预计40万件,所消耗的复方丹参片用干膏粉将达到1800吨,平均每月将消耗150吨。

     丹参分级定向提取技术,属于我司名牌产品复方丹参片的自主技术,成功的构建了名牌产品的技术壁垒,是我司丹参提取技术的第三次重大突破,给本产品和企业的发展注入了强劲的新动力。

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